解決往複式壓縮機氣量調節最佳方法是采用基(jī)於頂開進氣閥的“回流省功”原理(lǐ),其通過頂開進氣閥進行氣量調節,在往複(fù)式壓縮機進氣過程結束後利用外力強製頂開進氣閥,實現氣量無級調節和節能的效果。

1)膨脹過程

圖示A-B曲線,此時壓縮機的進氣閥(fá)和排氣閥均處於(yú)正常的(de)關閉狀態;

2)進氣過程

如B-C曲(qǔ)線,此時進氣(qì)閥在氣缸內外壓差的作用下開啟,進(jìn)氣管線中(zhōng)的氣體通過進氣閥進入氣缸,至C點完成相當於氣缸100%容積流(liú)量的進氣量(liàng),進氣閥關閉;C-D為壓縮曲線,氣缸內的氣體在活塞的作用下壓縮達(dá)到排氣壓力;

3)排(pái)氣過程

D-A為排(pái)氣閥打開,被壓縮的氣體經過排氣閥進入下一級過程。如果在進氣過程到達C後,進氣(qì)閥在執行機構作用下仍被強製地保持開啟狀態,那麽壓縮過(guò)程並不能沿原壓縮曲線由位(wèi)置C到(dào)位置D,而是先由位置C到達位置Cr,此時(shí)原(yuán)吸入(rù)氣缸中的(de)部分氣體通過被頂開的進氣閥回流到進氣管而不被壓縮;

4)壓縮過程

待活塞運動到特定的位置Cr(對應所要求的氣量(liàng))時,執行機構使頂(dǐng)開進氣(qì)閥片的強製外力消失,進氣(qì)閥片回落到閥座上而(ér)關閉,氣缸內(nèi)剩餘的氣體開始被壓(yā)縮,壓縮過程開始沿著位置Cr到達位置(zhì)Dr。氣體達到額定排氣(qì)壓力後從排氣閥排出,容積流量減少。 

這種調節方法的優點是壓縮機(jī)的指示功(gōng)消(xiāo)耗與實際容積流量(liàng)成正比,是一種簡單高效的壓縮機流量調(diào)節方式。

迪那處理站的中壓機(jī)為成都壓縮機廠的(de)往複式壓縮機,單台功(gōng)率710kW,設計最大(dà)進氣(qì)量11576Nm3/h,2用(yòng)1備,全年耗電量1043.2萬度,是處理站耗能大戶。在運(yùn)行過程中,壓縮機出口回(huí)流閥PV3003B在70%開度以上,壓縮(suō)機在壓縮過程中做了大量無用功,即“一台運行吃不下,兩台運行吃不飽”,造成了很大一部(bù)分能耗的浪費。